37mm 지름 DC 모터 (JGB37-520) 에 대한 일반적인 문제 및 솔루션
I. 소개
JGB37-520, 지름 37mm DC 기어 모터, 높은 토크, 낮은 노이즈, 여러 전압 옵션 (6V, 12V, 24V) 으로 인해 스마트 가정, 로봇 및 산업 자동화에서 널리 사용됩니다.그리고 광범위한 속도 범위 (7-1280rpm). 그러나, 사용자는 운영 중에 여러 가지 문제를 겪을 수 있습니다. 이 문서에서는 이러한 문제를 해결하고 해결책을 제공합니다.
II. 공통 문제와 해결책
문제 1: 불안정한 모터 속도
현상:PWM를 사용하여 모터 속도를 제어 할 때 실제 속도는 변동 할 수 있으며 안정적으로 유지되지 않습니다.
가능한 원인:
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부적절한 PWM 주파수 및 작업 주기 설정
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불안정한 전원 공급 전압
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엔진 부하의 급격한 변화
해결책:
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PWM 설정 최적화:PWM 주파수가 모터에 적합한지 확인하고 (예를 들어, 10kHz) 정밀하게 속도를 조절하기 위해 작업 주기를 조정합니다.
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전원 공급 전압 안정화:전압 변동 을 줄이기 위해 전압 안정기 를 사용 하거나 전력 선 에 콘덴서 를 추가 한다.
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부드러운 로드 변경:PID 제어와 같은 소프트웨어에서 속도 피드백 제어 구현, 부하 변화에 적응하기 위해.
문제 2: 시작 하는 데 어려움이 있거나 시작 하지 못하는 것
현상:엔진이 시작되지 않거나 전력을 가동 한 후 매우 낮은 속도로 작동합니다.
가능한 원인:
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전원 공급 전압 부족
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과도한 모터 부하
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내부 모터 결함 (예를 들어, 단회로 윙링)
해결책:
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전원 공급 확인:전원 공급 전압이 모터 사양 (6V, 12V, 24V) 에 부합하고 충분한 출력 전류가 있는지 확인합니다.
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부하를 줄여:시작 중 모터 부하를 줄이거나 부드러운 시작 기술을 사용하십시오.
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엔진 검사:멀티미터 를 사용 하여 모터 와일딩 의 저항 을 확인 하여 단회로 를 식별 한다.
문제 3: 작동 중 과도한 소음
현상:엔진은 작동 중 눈에 띄는 소음을 발생시킵니다.
가능한 원인:
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마른 모터 베어링
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엔진 설치가 느슨해
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불규칙한 모터 부하
해결책:
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베어링을 검사합니다:모터 베어링 을 주기적으로 검사 하고, 착용되거나 부러진 경우 교체 한다.
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안전 설치:모터가 단단히 장착되어 있는지 확인하고, 필요한 경우 진동 억제기를 사용하십시오.
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역량:모터 부하가 균등하게 분포하여 특이성을 피하도록하십시오.
문제 4: 정확하지 않은 속도 피드백
현상:모터 회전 속도를 읽기 위해 인코더를 사용할 때 피드백 값은 실제 회전 속도와 일치하지 않습니다.
가능한 원인:
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잘못된 인코더 연결.
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암호화장애
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소프트웨어 읽기 논리 오류
해결책:
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연결 확인:인코더의 A 및 B 단계 신호 라인이 마이크로 컨트롤러에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.
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테스트 인코더:오실로스코프를 사용하여 인코더 출력 신호의 무결성을 확인합니다.
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읽기 논리를 최적화합니다.소프트웨어에서 올바른 인코더 펄스 카운팅과 속도 계산 논리를 구현합니다.
III. 사례 연구
케이스 1: STM32로 JGB37-520을 제어합니다.
배경:개발자는 STM32 마이크로 컨트롤러와 L298N 드라이버 모듈을 사용하여 JGB37-520 모터의 속도를 제어했습니다.
문제:모터 속도는 불안정하고 낮은 속도로 멈출 경향이있었습니다.
해결책: